近日,设备分公司崇爱二分部沥青拌杂站完成对橡胶沥青计量泵送系统的“微立异”革新,革新后沥青站产量提高了71%,抵达240吨/小时,有力解决了产能缺乏问题,为项目沥青上面层施工提供坚强的后台包管。
项目沥青拌杂站型号为安迈5000型,设备出厂时原设计有2条沥青计量输送管道,其中1号管道及沥青泵卖力橡胶沥青计量,2号管道及沥青泵卖力普通和改性沥青计量,在实际作业历程中,两套泵送系统独立运行,互不干预。沥青站在生产沥青上面层混淆料时,由于上面层使用的橡胶沥青粘度高,流动性差,加上原厂输送管道管径缺乏,致使橡胶沥青计量慢,耗时长,导致整体生产慢,产量低,每小时产量只有140吨,无法满足前台摊铺施工要求,严重影响项目沥青路面施工进度。
为有效解决这一问题,设备分公司技术人员决定对沥青计量输送系统进行电气化革新,即把原来1号管道计量控制信号同步接到2号计量管道,使原本两套独立运行、互不干预的泵送系统酿成可以同步控制、统一协同运作的关联系统,使原来的单泵单管道作业酿成双泵双管道同时作业,增大橡胶沥青输送流量,大大缩短了沥青计量时间,从而极大提高沥青上面层混淆料的生产效率。
技术人员对电路进行“微立异”革新 黄红波/摄
系统的革新完成,不但节省了设备维修资金本钱,降低了设备维修革新时间,也为项目顺利实现通车目标提供了坚强的设备包管。下一步,设备分公司将连续做好设备技术效劳包管事情,加压奋进,强化设备治理,提升运行效能,以“微立异”“微革新”引领实现设备效能提升,以实际行动助推项目施工生产任务向前推进。
(文/潘海沦 审核/雷敬椿、张祖凯、黄景辑)